深圳(zhèn)市亚洲精品久久久无码模具有限公司
電話(huà): 86 - 755 - 2977 3559
電話: 86 - 755 - 29604615
傳真: 86 - 755 - 2960 4572
郵箱: kexiangmold@126.com
sales@cousunmold.com
地址: 深圳市光明新區公明街道西田社
區第二工(gōng)業區(qū)24棟A區
一、引言:
本文主要是對汽車左右安全帶固定件類似的產品產生嚴重(chóng)的變形問題進(jìn)行研究、優(yōu)化。變形無論是對製品的外觀還是使用(yòng)性能而言,都將會產生嚴(yán)重的質量問(wèn)題。通過運(yùn)用 Moldflow 3D技術的高(gāo)仿真求解器解析製(zhì)品(pǐn)產生變形的原(yuán)因,找出應對方案,為企業實際生產提供優化及參考。
二、變形分析概述:
此產品要求較高,特別是產品的變形問題,此類產品的變形至今都很難找(zhǎo)到準確的(de)應對方法(fǎ),生產出來的產品變形較大,基本上(shàng)都是超出(chū)公差範圍,客(kè)戶不能接受。那麽交樣或批量生(shēng)產該(gāi)怎麽進行呢?
我想每個公(gōng)司都有(yǒu)自己的方(fāng)法,但問(wèn)題不解決製品肯定會出現潛在的問題,例如應力釋放(在(zài)一定的溫度下)的一(yī)天,釋放之後的(de)產品將會出現變(biàn)形。又或(huò)者製品的機(jī)械性能降低,在出現意外事故的過程中,產品的機械性能明顯下降致使產(chǎn)品斷(duàn)裂等(děng)。 產(chǎn)品變形產(chǎn)生的原因有很多,歸根結底都是由於製品的收縮不均導致製品各區域的(de)拉力大小不等的結果。應對(duì)方(fāng)案(àn)也有很多,通常(cháng)解決製品變形的方法有:加筋位、調整冷(lěng)卻液溫度、局部區域加減膠、改變澆口位置、改變分子(玻纖)取向、修(xiū)改製品結構、調整工藝等。
那麽我們需要有針對性的對不同產品進行分析,在分析時我們都會運用相關的軟件進行模擬,這裏介(jiè)紹一下Moldflow軟(ruǎn)件,Moldfllow軟件裏麵(miàn)有中性麵、雙(shuāng)層麵(miàn)和3D這些網格類型,不同的產品應該使用不同的網格類型,因為分析(xī)的準確性不一樣。即使選對了(le)網格類型分析出來的變形結果有的仍和實際打出的產品相差較(jiào)大,那麽是什麽原因導致的呢?原因有:不可(kě)信的UDB、工(gōng)藝設置、實際試模的機台、水路和水(shuǐ)溫等,在這裏簡單的講一下材料的UDB文件,我們知(zhī)道Moldflow材料庫中的部分UDB文件和大(dà)多數材料廠商所提更的材(cái)料UDB均沒有測試修正後的(de)收縮,這樣的誤差最高可達到一半的比(bǐ)例,不過Moldflow作為注塑(sù)界的知名軟件分析出的(de)結果肯定是和實際產品變形趨勢(shì)是一(yī)致的,能否將軟件運用到實(shí)際當中去,這就(jiù)需要(yào)Moldflow工程師應當具備(bèi)各方麵的技能和經驗。
三、案例描述 :
此產品為汽車安全帶固(gù)定(dìng)件: 產品最大外形尺寸:70*45*63,產品平均(jun1)肉厚:1.8~7.0mm,產品肉厚差異較大,因此采用3D網格分析,如圖1所示。材料(liào):ABS+PA6-GF8 Terblend N NG-02 : BASF .此材料已做修正(zhèng),質量指示器為銀級,此材料可信度較高。 模具為一模兩件,由於產(chǎn)品(pǐn)量大,因此進膠方式為冷流(liú)道隧道澆口(kǒu)進膠,如圖2所示。

此產品雖(suī)有拐角,但不可使用雙層麵網格含有拐角效應(yīng)的(de)選項進行分析,由於(yú)此產品的形狀、壁厚(hòu)分部不均且壁厚變化較大已不符合使用雙層(céng)麵網格(gé)的要求(在這裏我用雙層麵網格分析了一下,如圖3所示。分析出的變形高達4.5MM),因此采用3D網格分析,分析出來的產品最大(dà)變形為1.18MM,如圖4所示。

我們對(duì)產品做了1.2MM的反(fǎn)變形,理論上試(shì)模出來的產(chǎn)品不會變形,但實際試模出來的產品仍(réng)有(yǒu)1.8MM的變形,通過調整各種工藝參數均無(wú)效(xiào),試模之後(hòu)的產品如圖5-1、5-2、5-3所示

四、案(àn)例分析及改善方案(àn):
此產品用Moldflow 3D技術分析,也已經(jīng)做了反變形,但實際試模出的(de)產品仍有(yǒu)較大的變形。
1.澆口(kǒu)冷卻(què)時間:
使用牛角(jiǎo)進(jìn)膠在Moldflow軟件中模擬出來的變形為1.2MM,使用澆(jiāo)口大小為1.2MM,我們來看一(yī)下澆口的凍結時間,如圖6-1、6-2所示。
可以(yǐ)看到產品最後區(qū)域高達146S才可頂出,離澆口最近的區域也要近30S才可頂出,而(ér)澆口隻需11S就可頂出,可見澆口(kǒu)冷卻過早,製品得不(bú)到充分的補縮,因此(cǐ)在頂出之後(hòu)產品的收縮較大,導致產品變形也較大,那(nà)麽(me)在軟件裏麵的變形為什(shí)麽保壓(yā)充分和保壓不充分產品的變形都是(shì)隻有1.2MM呢?答案很明顯理論(lùn)與實際(jì)不相符,實(shí)際所采用的工藝以及其他方麵的問題都有(yǒu)可能會造成產品的變形(xíng)。在(zài)這裏要考察Moldflow工程師實(shí)際解決問題的能力(lì)。
2.填充壓(yā)力:
在製品填充的過程(chéng)中壓力最好不要太大,較大的壓力會使壓力很難均勻的傳(chuán)遞到產品(pǐn)的各區域,很有可能造成薄(báo)壁區域的快速冷卻(què),繼而阻止後繼壓力的傳遞,形成蝴蝶效(xiào)應。這種不良(liáng)的效應破壞(huài)性相(xiàng)當大,會造成產品很多方麵(miàn)的缺陷。此產品噴嘴處的壓(yā)力及轉換時的壓力,如(rú)下圖7-1、7-2所示

上圖可以看(kàn)到此產品的壓力並不大,因此此產品的變形不是壓力較所致。
3.解決(jué)方案:
我們知道對(duì)這個產品而言不論澆口位(wèi)置移動到什麽地方,玻纖經過產品上側的流動及(jí)取向都是一樣的,因此移動澆口位置改變(biàn)不了玻(bō)纖的取向(xiàng)。要解決此產品的變(biàn)形隻能將壓力降(jiàng)低和充(chōng)分補料,同時不可將冷料帶到模腔中去,我們(men)知道(dào)此材料特別容易在高溫下冷卻,澆(jiāo)口處很容易(yì)出現流延(yán)和冷(lěng)料,繼而堵塞澆口。因此取消牛角進膠(jiāo)取而代之為搭底進膠,同時也可降低壓力(lì)。修改(gǎi)方案如圖8-1、8-2所示。

在這裏製品(pǐn)仍做了1.2MM的反變形,澆口由原來的(de)牛角進膠改為現在的大水口搭底進(jìn)膠,分流道改為了S形,可防止(zhǐ)主流道及分流道 的(de)冷料進入模腔。實際的試模產品如圖9-1、9-2所示,產品無變(biàn)形

五、結論:
此產品雖然結構較簡單,但變形問題嚴重影響了產品的質量並且很難解決(jué)。此類似產品的變形問題在注塑行業經常出現,雖用了其它的一(yī)些(xiē)方法生(shēng)產,但始終解決不了根本性的問題,還浪費了大量的人力(lì)物力。因此我們在(zài)模具設計階段一定要提前解決產品將來(lái)可能(néng)出現的缺陷問題,Moldflow 終究隻是(shì)個軟(ruǎn)件,並(bìng)不能反映所有(yǒu)問(wèn)題,因此需要(yào)工程師不斷的積累經驗,觀察試模出來的產(chǎn)品與模流分析結果是否一致,找出原因並不斷的對(duì)比以找到適合本企業的一個標(biāo)準,作為企業寶貴的Know-How. 通過Moldflow的全(quán)麵運用,建立企業最寶貴的知(zhī)識數據庫,這樣工程師的水平會迅速提高,企業的整(zhěng)體(tǐ)水平也會得到提升。
深圳市亚洲精品久久久无码模具有限公司是一家專業的塑膠模(mó)具設計生產工(gōng)廠,致力於中型汽車模具, 電子產品, 家電類產(chǎn)品, 家用品, 工業應用(yòng), 農業(yè), 醫療器械等產品模具設計開發(fā)及生產.長期以來, 我們通過給客戶提供價格低, 質量好(hǎo), 交期準的服務, 贏得了海內外客(kè)戶的一致好評。可以通過我們公司官網(http://www.lw2007.com/)查看更多塑膠模(mó)具產品、塑膠注(zhù)塑產品、塑料產(chǎn)品等等一些定製模具開模。
*本站所有相關知(zhī)識(shí)僅供大(dà)家參考、學習之用,部分來源於互聯網,其版權均歸原作者及網站所(suǒ)有,如無意侵犯您的權利,請與小編聯係,我(wǒ)們將會在第一時間核實,如(rú)情況屬實(shí)會在3個(gè)工作日內刪除。 7*24小時免費熱線: 13682521790 13714219339
文章關鍵詞:深圳汽車模具製品廠家,深圳模具廠家哪家好(hǎo),深圳塑膠模(mó)具(jù)哪家好?上一篇(piān): 汽車模曲(qǔ)麵分型麵的創建(jiàn)技巧,深圳塑膠模(mó)具設計
下一(yī)篇:如何預防模具拉不開模? 深圳塑膠模具開模
掃一掃
添加(jiā)微信谘詢
全國免(miǎn)費服務熱線
137-1421-9339